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06Cr25Ni20(310S)不锈钢 管开裂原因分析

来源:至德钢业 日期:2018-09-02 18:02:16 人气:888

利用宏观分析、光谱成分分析、金相分析、扫描电 镜一能谱分析对内壁出现裂纹的310S不锈钢管进行了全面的分析。分析结果表明:铬镍当 量比偏高和穿管热变形温度低使钢中产生了铁素体相且高温时没有溶解到奥氏体中,使材料 在穿管过程中热塑性降低,加之穿 管时用的钼顶头疲劳使用等因素综合导致穿管过程中内壁开裂。

    310S不锈钢管具有较高的铬、镍含量,其耐腐蚀性优于18名不锈钢。在共沸浓度68. 4%以上的酸中,常规的18-8不锈钢 不具备满意的耐蚀性,而310S不锈钢管则可以应用于65%-85%浓度的酸中。在酸生 产厂的尾气预热器、加热器、冷凝管,以及氧 化铀生产中的酸设备上都广泛采用了06Cr25Ni20钢。同时该 钢具有良好的热强性、抗氧化 性和抗硫化性能。最高使用温度为1 200℃,连续使用温度为1 150℃,其耐热性能要远优于304316321型不锈钢。与镍铬超级合金、钴铬超 级合金相比具有明显的成本优势。但是在 生产过程中也存在较多的控制难点。一是导热性较差,导热系数仅为30458%Cr1747%,连铸坯热裂纹倾向大;二是枝晶偏析严重,热轧加 热最高温度受到一定的限制。高温变形抗力大,热塑性低,轧制过 程中容易产生开裂;三是铬碳化物、相析出倾向大。

    采用电炉-LF精炼炉 一连铸一热轧生产的直径为90mm310S不锈钢管在热穿 管过程中产生了内壁开裂,因此取 内壁开裂的荒管进行分析,找出导 致其开裂的主要原因并制定相应的改进措施。

1试验方法

    观察荒 管头部开裂的形貌,从头部 往管身延伸一定长度截开荒管观察内壁开裂情况。在荒管上取试样,磨平后在SPECTROIAB MlO型光电 直读光谱仪检测其化学成分。在裂纹 处截取金相试样进行金相检测。主要进 行夹杂物的评级,裂纹微 观形貌观察以及组织变形情况的分析。取裂纹 处有异物的试样在扫描电镜下用能谱做异物质的化学成分分析。试样制备、试样研磨、试样浸蚀、显微组织检验、显微照相均参照GB/T 13298-1991(金属显 微组织检验方法》进行。

2试验结果

2.1宏观分析

    1(a)所示是荒管的头部,裂纹无 规律分布在管的圆周上,裂纹从内壁向外扩展。图1(b)是从头部向管身延伸500 mm后横截开的图片,裂纹分 布在内壁既非横裂也非纵裂,似乎具 备螺旋状分布的特点。

2.2光谱成分分析

    1是实际 检测的所取荒管的化学成分。计算得到铬、镍当量分别为26. 3821. 91,铬镍当量比为1. 204。所有元 素都符合标准要求。由于是采用废钢冶炼,因此含有0. 32%的残Mo0. 48t%的残Cu

2.3夹杂物分析

    如图2所示,钢中夹 杂物主要是较短分布的C类夹杂物,级别为1.5级。通过图3看出,在裂纹 内部及周围存在不同于基体的异物质。通过能谱分析,该类异物质是含ONaMgAlSiCaKMo的物质,各元素含量见表2

2.4裂纹处组织

    如图4(a)所示,箭头所 示方向为变形流线的方向。此处铁 素体受到各种应力的作用发生了变形,但并没有恢复,冷却后 保持了这种变形流线。图4(b)中双向箭头及图5(a)的裂纹 尾端可以看到裂纹沿着铁素体的方向开裂。图5(a)和图5(b)都可看 到钢中铁素体呈长条状分布。用铁素 体测量仪测量其含量约为4.0%左右。

 

3讨论与分析

    对取来 的样品进行分析,发现有 以下三个明显的特点:(1)钢中夹杂物主要是C类,级别为1.5级,符合冶 金质量控制要求。但是裂纹中发现了含ONaMg.AISiCaKMo的非基体成分的物质。这些物质在冶炼、连铸、轧棒、穿管整 个生产过程中有两个环节会产生:一是连铸的保护渣,二是穿 管钼顶头上的玻璃粉。该钢中Mo含量是 不作为合金添加的,只是残钼,不会有4%以上含量。因此该 物质是钼顶头疲劳及玻璃粉嵌入的可能性要大一些。(2)裂纹处 的变形流线非常明显,显然是铁素体变形后,由于温 度比较低来不及恢复,经过快 速冷却后保留下来的,因此可 以说穿管过程变形温度是偏低的。(3) 310S不锈钢管属于纯奥氏体不锈钢,但通过 铁素体测量仪分析含有4%左右的铁素体含量,这是组织的异常之处。当然通 过热处理可以消除掉,但是对于310S不锈钢管来讲是不正常的。在310S不锈钢管中铁素 体的产生是由于化学成分决定的,应该是 铬镍当量比控制偏高而导致的。

4结论及改进方向

4.1结论

    钢中铁素体含量高、穿管热 变形温度低以及钼顶头的疲劳使用对310S不锈钢管开裂都有影响。

4.2改进方向

    (1)对现有的管坯料,穿管前 要尽量提高加热温度,延长保温时间,加快穿管速度,生产前 要检查钼顶头的使用状态。

    (2)适当优 化化学成分的配比,在不提高Ni含量的前提下,Cr元素按 照标准的下限控制,Mo元素的 残留量不能太高。

    (3)由于310S不锈钢管合金元素含量高,枝晶偏析严重,柱状晶粗大,低熔点 物质和杂质元素容易集中于晶间和铸坯心部。在不完 全排除夹杂物或夹渣影响的前提下要在冶炼、连铸时 通过提高钢水洁净度,降低浇注温度,控制过热度,采用电磁搅拌技术,减小枝晶偏析,提高中心等轴晶比例,降低杂 质元素偏析引起的脆化倾向,提高铸坯质量,为后序 热加工提供优质的坯料。

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